對(duì)于超高濃度的有機(jī)工業(yè)廢水,廢水中B/C的比值達(dá)不到直接生物處理的要求,必須采取一定的預(yù)處理方法,將超高濃度的有機(jī)廢水中高分子的有機(jī)物轉(zhuǎn)變成宜于生化處理的物質(zhì),然后配合生化方法聯(lián)合處理超高濃度的有機(jī)廢水。此聯(lián)合處理中預(yù)處理方法的確定很關(guān)鍵,關(guān)于它的研究工作已經(jīng)取得了一些成果。
微電解法是一種去除效果與經(jīng)濟(jì)兼顧的預(yù)處理方法,它是將鐵屑與炭共存的形式來處理廢水,通過鐵屑與炭發(fā)生電化學(xué)氧化還原反應(yīng)形成原電池,鐵作為陽極被腐蝕,炭作為陰極,產(chǎn)生很高活性的Fe2+,與廢水中的許多有機(jī)物發(fā)生氧化還原作用,在達(dá)到去除有機(jī)物目的的同時(shí),能大幅度的提高廢水中B/C的比例,因此結(jié)合工程實(shí)際水質(zhì)情況,對(duì)利用微電解法與生物法聯(lián)合工藝來展開探討對(duì)超高濃度工業(yè)有機(jī)廢水的應(yīng)用效果研究,為此類廢水的解決提供技術(shù)支持。
一、工程應(yīng)用
1.1 工程概況
無錫某物資有限公司是一家專業(yè)從事熱固性粉末涂料用的聚酯樹脂和助劑生產(chǎn)、研究開發(fā)、銷售的私營企業(yè)。生產(chǎn)過程中會(huì)產(chǎn)生的一定的廢水,廢水量約為4.5m3/d,由于特殊的生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì),全部廢水被用于冷卻系統(tǒng),而且需要補(bǔ)充一定量的自來水來滿足生產(chǎn)用水,因此一直以來,環(huán)保局因其無排放廢水,未實(shí)施相應(yīng)的強(qiáng)制處理措施。
隨著人們環(huán)保意識(shí)的加強(qiáng),18年該廠就一直受到附近居民的投訴,因其廢水揮發(fā)的氣味難聞,環(huán)境監(jiān)察部門對(duì)該廠遂提出整改意見。
廢水的有機(jī)物含量很高,可生化性較差,較難處理。該廢水中COD的濃度最高接近17萬mg/L,其它水質(zhì)指標(biāo)見表1所示。廢水的氣味呈現(xiàn)惡臭的狀況,天氣狀況不佳時(shí),嚴(yán)重影響了當(dāng)?shù)刂苓叺纳a(chǎn)和生活。根據(jù)企業(yè)、附近居民代表、監(jiān)察部門三方協(xié)調(diào)結(jié)果,將廢水進(jìn)行處理,處理后廢水水質(zhì)需達(dá)到:pH為6-9,SS≤100,COD≤200,并保證廢水無異味產(chǎn)生。
針對(duì)該企業(yè)的水質(zhì)特點(diǎn)和處理目標(biāo),最終采用了微電解預(yù)處理/UASB/MBR處理工藝,該工程總投資56.8萬元,于2019年1月建成,經(jīng)過6個(gè)月的調(diào)試,出水達(dá)到了預(yù)先的設(shè)計(jì)水質(zhì)目標(biāo)。
1.2 工藝流程
工藝流程圖見圖1。工藝產(chǎn)生的廢水經(jīng)過預(yù)處理、生化作用、活性炭吸附作用后,出水進(jìn)入冷卻塔冷卻系統(tǒng)。原先生產(chǎn)工藝中需要補(bǔ)充的那部分自來水,在預(yù)處理之后的集水槽中添加。處理后的水無需排放用于生產(chǎn)中。
1.3 設(shè)計(jì)
1.3.1 預(yù)處理設(shè)備
高壓脈沖+微電解+中和沉淀池是主體生化工藝的預(yù)處理過程。微電解罐的直徑為27cm,高度為270cm,共6個(gè)。中和沉淀池位于微電解池后部,用氫氧化鈣調(diào)節(jié)溶液至8.0,配合微電解反應(yīng)以提高預(yù)處理效果。中和沉淀池的尺寸為7.0×1.0×1.2m,材質(zhì)為PVC。
1.3.2 集水槽
避免過高濃度的COD直接進(jìn)入?yún)捬醴磻?yīng)池中,它的作用是調(diào)節(jié)COD的作用,高5m,體積為40m3,材質(zhì)為PE。
1.3.3 UASB反應(yīng)器
UASB(Up-flowAnaerobicSludgeBed),中文名為升流式厭氧污泥床,具有高的液體表面上升流速和容積有機(jī)負(fù)荷率,是一種高效厭氧反應(yīng)器。UASB反應(yīng)器的高為8m,體積60m3,為防腐鋼制材質(zhì)。
1.3.4 MBR槽
MBR(MembraneBioreactor),指膜生物好氧反應(yīng)器,它是膜分離技術(shù)與活性污泥法有機(jī)高效結(jié)合的水處理技術(shù)。用膜分離技術(shù)取代活性污泥法中的二沉池,進(jìn)行固液分離,實(shí)現(xiàn)出水良好的水質(zhì)目的。MBR體積為7.5m3,為PVC材質(zhì)。
1.3.5 活性炭過濾器
活性炭過濾器用來去除對(duì)水中異味、膠體及色素、有機(jī)物等污染性物質(zhì),去除作用較明顯?;钚蕴康闹睆綖?0cm,高度為290cm,共5個(gè),活性炭堆積密度為50%,整個(gè)過濾器為防腐鋼制材質(zhì)。
1.3.6 污泥處理系統(tǒng)
中和沉淀池、MBR槽產(chǎn)生的污泥進(jìn)入污泥濃縮槽。由于本工程所產(chǎn)生的污泥量很少,為了經(jīng)濟(jì)方便,故選用污泥濃縮脫水一體機(jī),產(chǎn)生的泥餅外運(yùn)委托相關(guān)資質(zhì)單位處理。
二、運(yùn)行效果與討論
2.1 對(duì)COD的處理效果
微電解罐-中和沉淀池、集水槽、UASB反應(yīng)器、MBR槽、活性炭過濾器對(duì)COD的處理效果如圖2。
從圖2中可以看出,原水COD濃度為118000-167900mg/L,微電解預(yù)處理/UASB/MBR工藝運(yùn)行趨于穩(wěn)定,出水COD濃度均小于200mg/L,達(dá)到設(shè)計(jì)時(shí)COD的要求。
2020年1月,公司委托具有監(jiān)測資質(zhì)的某監(jiān)測公司,隨機(jī)抽查了該公司污水處理設(shè)施的運(yùn)行效果,進(jìn)水pH為3.52,SS為180mg/L,出水pH為7.2,SS為15mg/L,COD的監(jiān)測結(jié)果見表2。
2.2 工程投資和運(yùn)行費(fèi)用
工程總投資56.8萬元,主要包括設(shè)計(jì)費(fèi)2.1萬元,土建及設(shè)備費(fèi)46.72萬,動(dòng)力、自控設(shè)備費(fèi)1.58萬元,橋架、配線費(fèi)0.85萬元,管道、閥及主材1.26萬元,工程安裝費(fèi)及輔助材料2.84萬元,管理和其他雜費(fèi)2.78萬元。
工程運(yùn)行費(fèi):該廢水處理設(shè)施運(yùn)行電費(fèi)0.72元/t水,該工藝運(yùn)行無需專職人員看護(hù),該公司可以委派一名工人監(jiān)督運(yùn)行情況,廢水處理費(fèi)用即為0.72元/t水。
三、結(jié)語
(1)采用微電解法與生物法(UASB+MBR)聯(lián)合處理超高濃度的工業(yè)有機(jī)廢水,結(jié)果表明,該聯(lián)合工藝運(yùn)行安全、穩(wěn)定、高效、可靠。對(duì)COD的去除效果顯著,原水COD的濃度為159000mg/L,經(jīng)過處理后,COD為182mg/L,達(dá)到了設(shè)計(jì)初期的要求。同時(shí),在充分保障去除率的前提下,該工藝的聯(lián)合處理成本僅為0.92元/t廢水。
(2)UASB+MBR作為該工程實(shí)例中主體的工藝,對(duì)有機(jī)物的去除效果也是明顯的,UASB反應(yīng)器對(duì)COD的去除率達(dá)到了83%,MBR槽對(duì)COD的去除率達(dá)到86%。它的成功運(yùn)行是一套現(xiàn)代高效的厭氧和好氧生化工藝的經(jīng)典結(jié)合,為該技術(shù)的進(jìn)一步應(yīng)用推廣更具有現(xiàn)實(shí)意義。( >
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