污水處理廠剩余污泥脫水性能主要受污泥顆粒粒徑分布、污泥膠體表面電荷及胞外聚合物EPS(extracellularpolymericsubstances)的影響口。污泥調(diào)理方法主要有物理法、化學(xué)法、生物法。傳統(tǒng)的化學(xué)調(diào)理法常用絮凝劑使污泥顆粒絮凝,以改善其脫水性能,或利用芬頓試劑、雙氧水氧化等技術(shù)破壞污泥中的EPS。近年來國內(nèi)外也有很多利用復(fù)合藥劑調(diào)理污泥的研究,使污泥脫水性能得到了較大改善。
硅酸鹽與鐵鹽或鋁鹽混合能形成聚硅酸鐵(鋁)鹽絮凝劑,具有較好的絮凝效果。本文研究了4種鐵鋁鹽單獨調(diào)理和分別與K2SiO3復(fù)合投加調(diào)理時對污泥脫水性能的影響,以及各調(diào)理方式對污泥粘度和沉降性能的影響。
一、實驗部分
1.1 材料與儀器
FeCl3、AlCl3、Fe2(SO4)3、Al2(SO4)3、K2SiO3均為分析純,污泥,取自深圳市某水質(zhì)凈化廠,樣品為投加PAM后并經(jīng)帶式濃縮機濃縮之后的污泥,含水率為97.5%左右,樣品取回后置于實驗室冷藏箱中4℃下保存以待使用。污泥基本性質(zhì)見表1。
BSA224S-CW電子分析天平;DHG-9140A電熱鼓風(fēng)干燥箱,JJ-4A電動六聯(lián)攪拌器,TH3354污泥比阻測定裝置,DFC-10A CST測定儀,NDJ-8S粘度計,PHS-3CpH計。
1.2 實驗方法
1.2.1 污泥調(diào)理
用量筒量取500mL原污泥于燒杯中,啟動電動攪拌器,將攪拌器轉(zhuǎn)速設(shè)置為500r/min,污泥攪拌均勻后,向原污泥中加入調(diào)理劑,維持攪拌器500r/min轉(zhuǎn)速攪拌15s,使藥劑與污泥快速混合,再將轉(zhuǎn)速降至300r/min,調(diào)理15min后關(guān)閉攪拌器,對調(diào)理后的污泥進行污泥比阻SRF(SpecificResistancetoFiltration)、毛細吸水時間CST(CapillarySunctionTime)A污泥粘度、沉降性能等指標的測定。
1.2.2 SRF測定
采用布氏抽濾法測定,量取100mL污泥倒入布氏漏斗(0=9cm)中,在抽濾壓力0.02MPa的恒壓下進行真空抽濾脫水,每隔一段時間記錄濾液的體積,抽濾至真空度破壞,繪制i/V曲線,并測定污泥濾餅的含水率,最后計算出污泥的比阻。比阻計算公式如下:
式中P一抽濾真空度,Pa;A—過濾面積,m2;μ—濾液的動力粘度系數(shù),Pa•s;b—直線V-t/V的斜率;w—濾過單位體積的濾液在過濾介質(zhì)上截留的固體質(zhì)量,kg/m3;SRF一污泥比阻,s2/g。
1.2.3 CST測定
利用毛細吸水時間測定儀,將調(diào)理后污泥加入漏斗內(nèi),啟動儀器,讀取示數(shù)。
1.2.4 污泥粘度測定
取500mL污泥于燒杯中,選擇合適的轉(zhuǎn)子與轉(zhuǎn)速,調(diào)平儀器,將轉(zhuǎn)子浸入污泥中,啟動儀器,待示數(shù)穩(wěn)定后讀取示數(shù)即為粘度值。
1.2.5 污泥沉降性測定
用100mL量筒量取100mL污泥,靜置,每隔5min記錄沉淀污泥層與上清液分界處界面的刻度值,直至30min后測定赫。
二、結(jié)果與討論
2.1 單一藥劑調(diào)理污泥對污泥脫水性能的影響
使用FeCl3、AlCl3、Fe2(SO4)3、Al2(SO4)3按照污泥干重的2%,4%,6%,8%,10%,12%的投加量分別調(diào)理污泥。4種藥劑調(diào)理后對污泥SRF和CST的影響見圖1、圖2。
由圖1可知,原污泥分別經(jīng)過4種調(diào)理劑調(diào)理后,SRF均有明顯下降趨勢。隨著投加量的增加,SRF先迅速下降,后緩慢上升。本研究所用原污泥SRF值為5.033x106s2g,當使用FeCl3調(diào)理時,在投加量為4%時SRF值達到最低,為2.688x106s2g;使用Fe2(SO4)3調(diào)理時,在投加量為8%時SRF值達到最低,為2.948x106s2/g;使用AlCl3調(diào)理時,在投加量8%時,SRF降至最低,為2.778x106s2g;Al2(SO4)3調(diào)理時,在投加量為6%時SRF達到最低值,為3.305x106s2/g。
由圖2可知,4種鐵鋁鹽分別調(diào)理污泥時,CST隨著投藥量的變化趨勢與SRF變化趨勢相似。原污泥CST為28.1s,當使用FeCb調(diào)理時,CST在投加量為4%時降至最小,為16.8s;當使用Fe2(SO4)3調(diào)理時,在投加量為8%時CST達到最小,為19.4s;當使用AlCl3調(diào)理時,在投加量為8%時CST降至最小,為17.0s;當使用Al2(SO4)3調(diào)理時,在投加量為6%時,CST達到最小,為22.0s。
通過以上現(xiàn)象分析可知,對于FeCl3、AlCl3、Fe2(SO4)3、Al2(SO4)3 4種藥劑而言,F(xiàn)eCl3的調(diào)理效果最佳,且并非藥劑的投加量越多,脫水性能越好,而是在一定范圍內(nèi)才能達到最好的效果。可能是由于污泥顆粒表面一般帶有負電荷,污泥顆粒表面同性電荷的斥力作用使污泥顆粒無法聚集,使污泥中含有較多的間隙水。而Fe3+或Al3+帶正電,隨著Fe3+或Al3+的增加,在一定投加量范圍內(nèi),可起到電性中和的作用,降低了污泥顆粒表面的Zeta電位,同性電荷斥力減小,污泥顆粒便發(fā)生聚集作用,形成較大絮體,且由于壓縮雙電層作用使絮體更加致密,污泥過濾阻力減小,SRF值和CST降低,但當Fe3+或Al3+投加量過多時,帶負電的污泥顆粒膠核直接吸附了過多的正電荷離子,污泥顆??勺兂蓭д姷牧W?,Zeta電位開始升高,污泥顆粒重新開始穩(wěn)定,SRF和CST則開始升高。
2.2 鐵鋁鹽和硅酸鹽聯(lián)合調(diào)理對污泥脫水性能的影響
通過對單一藥劑調(diào)理實驗結(jié)果分析可知,F(xiàn)eCl3、AlCl3、Fe2(SO4)3、Al2(SO4)3 4種藥劑的最佳投加量分別為污泥干重的4%,8%,8%,6%。為探究這4種調(diào)理劑與K2SiO3聯(lián)合使用對污泥脫水性能的影響,本實驗在4種藥劑單獨投加時得出的最佳投藥量下分別與K2SiO3復(fù)合投加調(diào)理污泥。根據(jù)已有研究成果,本研究將K2SiO3的投加量固定為污泥干重的2%,并以向原污泥單獨投加2%的K2SiO3作為對照組。不同藥劑組合對SRF的影響見圖3,對污泥CST的影響見圖4。
由圖3可知,4種鐵、鋁鹽分別跟復(fù)合K2SiO3投加調(diào)理污泥后,SRF均比單一藥劑調(diào)理時有所降低。4%的FeCl3與K2SiO3復(fù)合投加時,SRF值降至1.652x106s2/g;8%的Fe2(SO4)3與K2SiO3復(fù)合投加時,SRF值降至2.324x106s2/g;8%的AICI3在與K2SiO3復(fù)合投加時,SRF值降至1.842x106s2/g;6%的Al2(SO4)3與K2SiO3復(fù)合投加時,SRF值降至2.740x106s2/g。且在原污泥中單獨投加2%的K2SiO3時,SRF由原污泥的5.033x106s2/g升高至8.253x106s2/g.
由圖4可知,4種鐵鋁鹽分別與K2SiO3復(fù)合投加后,對CST的影響與對SRF的影響一致,即與K2SiO3復(fù)合投加調(diào)理時,CST比單獨投加鐵鹽、鋁鹽時小,而單獨投加K2SiO3時,CST值比原污泥大。4%的FeCl3與K2SiO3復(fù)合投加時,CST降低至12.2s;8%的Fe2(SO4)3與K2SiO3復(fù)合投加時,CST降低至13.1s;8%的AlCl3在與K2SiO3復(fù)合投加時,CST降低到了15.2s;6%的Al2(SO4)3與K2SiO3復(fù)合投加時,CST降低至15.4s。而單獨投加2%的K2SiO3時,CST由原污泥的28.1s增加至35.2s。
由以上分析可知,鐵鋁鹽在與K2SiO3復(fù)合投加時,對污泥脫水性能的改善效果優(yōu)于單一藥劑調(diào)理。且K2SiO3本身不能改善污泥脫水性能,甚至單獨使用時會增加污泥脫水的難度,其與鐵鋁鹽聯(lián)合使用時才能發(fā)揮效用,原因可能是Fe3+或Al3+在水溶液中水解呈酸性,與K2SiO3作用能形成聚硅酸,聚硅酸的高分子鏈可通過吸附架橋作用,增強污泥顆粒的絮凝效果兩,使污泥脫水性能得到有效改善。
2.3 調(diào)理劑對污泥粘度的影響
對各種調(diào)理方式調(diào)理后的污泥粘度進行測定,結(jié)果見圖5。
由圖5可知,污泥經(jīng)過鐵鹽、鋁鹽單獨調(diào)理或者復(fù)合K2SiO3調(diào)理后,污泥粘度比原污泥稍有降低,但單一藥劑調(diào)理與復(fù)合藥劑調(diào)理后的污泥粘度沒有明顯差異,原污泥單獨投加K2SiO3,時,污泥粘度沒有明顯變化。由此可見,或Fe3+的作用能在一定程度上降低污泥粘度,而復(fù)合投加K2SiO3對污泥粘度沒有明顯影響。
污泥粘度主要與污泥中EPS含量緊密相關(guān),EPS含量越高,污泥粘度越大污泥在Fe3+或Al3+的作用下,污泥中EPS被破壞,故污泥粘度降低。而鐵鹽、鋁鹽分別與K2SiO3復(fù)合投加時,雖然污泥脫水性能比單一藥劑調(diào)理時有改善,但污泥粘度沒有進一步改善,其原因可能是復(fù)合藥劑相對于單一藥劑僅僅是增強了污泥顆粒的絮凝效果,而不能增強對污泥中EPS的破壞效果。
2.4 調(diào)理劑對污泥沉降性的影響
對各調(diào)理方式調(diào)理后的污泥沉降性進行測定,結(jié)果見表2、圖6。表2為各調(diào)理方式調(diào)理后污泥的SV30值,即100mL攪拌混合好的污泥在量筒中靜置30min后所形成沉淀污泥占原混合液容積的百分比。圖6為調(diào)理效果最佳的FeCl3單獨調(diào)理及其與K2SiO3s復(fù)合調(diào)理的污泥在30min內(nèi)的沉降過程圖線。
由表2和圖6可知,原污泥沉降性能較差,SV30為95%,經(jīng)過鐵鋁鹽單獨調(diào)理或與K2SiO3復(fù)合投加調(diào)理后,污泥沉降性能均有明顯的改善,且復(fù)合藥劑調(diào)理后污泥沉降性能介于原污泥與單一藥劑調(diào)理污泥之間,而單獨投加K2SiO3的對照組污泥沉降性能較原污泥變差。單一藥劑調(diào)理時,F(xiàn)eCl3對SV30。影響最大,使污泥SV30降至88%,復(fù)合藥劑調(diào)理時,F(xiàn)eCl3復(fù)合調(diào)理對SV30影響最大,使SV30降至90%。由此可見,污泥經(jīng)過調(diào)理后沉降性得到較大改善,且K2SiO3的加入會對污泥沉降性能產(chǎn)生不利影響。原因可能是,污泥經(jīng)鐵鋁鹽調(diào)理時通過電中和作用形成的絮體較小且密實,污泥沉降后體積較小,即沉降性能得到改善,而在復(fù)合投加K2SiO3時,由于鐵鋁鹽水解呈酸性,與K2SiO3作用形成聚硅酸,聚硅酸高分子鏈具有吸附架橋的作用,使污泥顆粒形成較大的絮體,由于絮體結(jié)構(gòu)松散,具有一定的可壓縮性,所以污泥沉降后體積較單一藥劑調(diào)理時污泥體積大,即沉降性能不如單一藥劑調(diào)理后的污泥。
三、結(jié)論
(1)在單一藥劑進行污泥調(diào)理改善脫水性能時,F(xiàn)eCl3、Fe2(SO4)3、AlCl3、Al2(SO4)3 的最佳投藥量分別為4%,8%,8%,6%,且調(diào)理效果最優(yōu)的為4%的FeCl3,使SRT降至2.688x106s2/g,CST降至16.8s。
(2)FeCl3、Fe2(SO4)3、AlCl3、Al2(SO4)3 4種藥劑分別與2%的K2SiO3復(fù)合投加調(diào)理污泥后,污泥脫水性能比單一藥劑調(diào)理時有較大改善,且4%的FeCl3與2%的KaSiO3復(fù)合調(diào)理效果最優(yōu),使SRF降至1.652x106s2/g,CST降至12.2s。
(3)調(diào)理劑在改善污泥脫水性能時,污泥粘度也會降低,且沉降性能也得到改善,復(fù)合投加K2SiO3后對污泥粘度沒有明顯影響,但K2SiO3的使用對污泥沉降性能略有不利影響。( >
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